
動力分廠是陜化能量消耗大戶,每天消耗原煤1700多噸。自投產(chǎn)以來,磨煤機磨出的煤粉細(xì)度偏大,致使煤粉燃燒不完全,爐渣含碳量在10%以上。降低爐渣含碳量,是動力分廠始終攻克的目標(biāo)。 磨煤機磨出煤粉的粗細(xì)是由兩個方面決定的:一是磨輥與磨盤的碾壓力大小,二是分離器對煤粉的分離效果。尤其是分離器的分離效果對煤粉細(xì)度起著關(guān)鍵性的作用。現(xiàn)在絕大部分廠家使用的分離器都是動態(tài)分離器,分離效果明顯,缺點故障多,檢修頻繁,電耗大。我們的分離器是最原始的擋板調(diào)節(jié)靜態(tài)分離器,設(shè)計陳舊,徑向擋板調(diào)節(jié)效果差,導(dǎo)致了煤粉細(xì)度和均勻性差。經(jīng)過調(diào)研,一種雙調(diào)節(jié)分流式高效節(jié)能分離器技術(shù)較為先進。該技術(shù)是在徑向分離器的基礎(chǔ)上,在軸向增加一組分離器,徑向擋板可以有效調(diào)節(jié)煤粉細(xì)度,軸向擋板可以有效調(diào)節(jié)煤粉均勻性指數(shù),從而提高煤粉分離效果,滿足工藝要求。同時無需維修,使用壽命長,大大降低了維修費用。 此次磨煤機改造工作量大,安全起吊難度大、系統(tǒng)安裝復(fù)雜,為確保工作順利完成,動力分廠專業(yè)組與改造廠家分工明確,默契協(xié)作,全力攻堅,經(jīng)過1個多月的施工,2#鍋爐磨煤機分離器改造順利完成,為后續(xù)磨煤機調(diào)試工作打下堅實基礎(chǔ)。 通過本次磨煤機雙調(diào)節(jié)分流式高效分離器和高效噴嘴環(huán)的改造,提高了鍋爐寬煤種的適應(yīng)性,煤粉細(xì)度和均勻性指數(shù),提升了入爐煤質(zhì)品質(zhì),降低石子煤排放,提高了鍋爐燃燒效率,為公司節(jié)能降耗添磚加瓦。(動力分廠 苗育培)