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生產(chǎn)建設(shè)

C高壓煤漿泵優(yōu)化測試圓滿收官
發(fā)布時間:2025-08-27     作者:張向軍   分享到:

2025年7月至8月,氣化中心與儀表中心組建專項攻堅團(tuán)隊,歷經(jīng)兩個月的緊密協(xié)作,圓滿完成C高壓煤漿泵聯(lián)鎖、控制系統(tǒng)優(yōu)化及全流程測試工作。作為氣化裝置的“核心動力源”,C高壓煤漿泵此次優(yōu)化既精準(zhǔn)破解了原有系統(tǒng)痛點,也為跨部門技術(shù)協(xié)作樹立了高效典范。

圖片

直面系統(tǒng)痛點

破解多項長期運行隱患

此前,C高壓煤漿泵控制系統(tǒng)因長期運行,逐漸暴露出多項風(fēng)險隱患。核心聯(lián)鎖環(huán)節(jié)中,有11項關(guān)鍵參數(shù)均采用單點觸發(fā)邏輯,一旦傳感器或信號線路異常,極易引發(fā)“誤跳車”導(dǎo)致生產(chǎn)中斷,或者“拒動作”造成設(shè)備超壓、缺油等安全問題。同時,現(xiàn)場PLC控制柜存在柜體密封問題,粉塵與濕氣滲入易影響內(nèi)部接線端子、繼電器等元器件;中間接線箱防護(hù)等級不足;推進(jìn)液系統(tǒng)8臺電磁閥均為單閥運行,出現(xiàn)問題后會直接觸發(fā)跳車,影響生產(chǎn)穩(wěn)定性。

聯(lián)合攻堅部署

精準(zhǔn)施策破解技術(shù)難題

為早日徹底解決以上隱患,確保系統(tǒng)長周期穩(wěn)定運行,7月初,兩家中心啟動聯(lián)合攻堅。氣化中心作為工藝主導(dǎo)方,全面梳理C高壓煤漿泵近一年運行數(shù)據(jù),提供關(guān)鍵工藝參數(shù),明確“聯(lián)鎖動作需兼顧安全性與生產(chǎn)連續(xù)性”的核心需求;儀表中心發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢,牽頭制定11項聯(lián)鎖改造方案,針對不同參數(shù)特性設(shè)計差異化優(yōu)化邏輯。將出口壓力高高等改為“三取二”冗余設(shè)計;潤滑油泵與電流信號組合,采用“二取二”邏輯,調(diào)整變頻器信號邏輯降低誤報,優(yōu)化速度設(shè)置點控制精度。

配套系統(tǒng)升級

提升監(jiān)控預(yù)警與設(shè)備可靠性

此外,儀表中心還推進(jìn)多項配套優(yōu)化。加裝通訊模塊,將PLC所有運行信號接入DCS系統(tǒng)并生成歷史曲線,實現(xiàn)壓力、流量等參數(shù)的實時監(jiān)控與提前預(yù)警;升級現(xiàn)場中間接線箱,為推進(jìn)液系統(tǒng)電磁閥加裝專用防爆控制柜,將單閥運行改為雙閥并聯(lián)設(shè)計,即便單閥異常,另一臺閥門也能立即投入工作,杜絕因電磁閥問題引發(fā)的跳車隱患。

精細(xì)施工與測試

確保優(yōu)化效果達(dá)標(biāo)

施工過程中,兩家中心采用“分時作業(yè)、精準(zhǔn)施工”模式,最大限度減少對生產(chǎn)的影響。氣化中心工藝人員全程旁站,協(xié)助確定壓力取壓點位置,避免影響煤漿輸送效率;儀表中心技術(shù)人員精準(zhǔn)安裝新增壓力變送器,反復(fù)調(diào)試聯(lián)鎖邏輯,確保信號采集準(zhǔn)確、響應(yīng)及時。8月下旬,優(yōu)化項目進(jìn)入測試階段,團(tuán)隊通過聯(lián)動測試驗證,最終所有測試項目均達(dá)標(biāo),C高壓煤漿泵優(yōu)化系統(tǒng)完全滿足設(shè)計要求。

此次優(yōu)化不僅大幅降低設(shè)備異常與跳車風(fēng)險,延長元器件使用壽命,更將運維模式從“事后維修”推向“事前預(yù)防”。氣化中心與儀表中心將持續(xù)深化協(xié)作機(jī)制,聚焦設(shè)備運行痛點,以技術(shù)升級為抓手,為裝置的長周期安全穩(wěn)定運行奠定堅實基礎(chǔ)。(氣化分廠 張向軍)