
9月7日至9日,陜化公司組織B系統(tǒng)計劃檢修,9月9日晚12時,705B全面檢修完成,洗氨塔恢復(fù)盲板,較原計劃提前11小時,系統(tǒng)有序轉(zhuǎn)入系統(tǒng)開車階段。 本次檢修重點處理了E2501換熱器堵塞等設(shè)備缺陷問題,還通過主動檢測易沖刷、易腐蝕管道,掌握運行周期規(guī)律第一手資料,這對確保裝置在雙節(jié)期間安全運行,助力企業(yè)達產(chǎn)達效具有深遠(yuǎn)意義。 統(tǒng)籌謀劃 精心準(zhǔn)備 本次B系統(tǒng)檢修,總檢修項達101項,計劃檢修時長48小時,時間緊任務(wù)重。七分準(zhǔn)備,三分檢修。檢修之前,設(shè)備管理部提前一周就著手組織對檢修項目再細(xì)化,對檢修方案再落實,精準(zhǔn)研判安全環(huán)保風(fēng)險,確保萬無一失。 維保中心主動發(fā)揮檢修主力軍作用,檢修任務(wù)書提前下達到班組,檢修項目分解到班組和個人。盲板、工器具提前運到現(xiàn)場。對于E2501等主要換熱器,提前現(xiàn)場勘查,根據(jù)尺寸做好安裝支架和工裝。 合成中心認(rèn)真履行設(shè)備管理主體責(zé)任,提前安排備件、材料運到現(xiàn)場,對工藝處理方案組織會審,五問三審,扎實摸排合理性和可行性。 高效組織 強化執(zhí)行 檢修過程中,合成中心認(rèn)真組織,按照開停車順序安排檢修,把握好時間節(jié)點,以廠控項目為主線,控制作業(yè)進度。水洗過程中,推陳出新,首次推行消防車進水和工藝上水結(jié)合法,為上水進度按下了“快門鍵”,促使置換交出提前9個小時完成。中心24小時安排工藝、設(shè)備專業(yè)專人配合檢修進度。推行分段置換、分段抽盲板的模式,工藝處理和維保檢修實現(xiàn)無縫銜接,現(xiàn)場集中辦票,全方位保障檢修安全高效推進。 維保中心扛重?fù)?dān)、打硬仗,分秒必爭,瞅準(zhǔn)置換的有利時機,提前花拆換熱器螺栓和需加盲板處的螺栓,提前辦理特種作業(yè)票。E2501安排由20余人組成的精銳部隊,兩班倒,24小時連續(xù)作業(yè),發(fā)揚過硬作風(fēng),鉚足工作干勁,密切配合、爭分奪秒,所有這些,均為檢修項目的順利推進奠定了堅實的基礎(chǔ)。 質(zhì)量為本 精修細(xì)養(yǎng) 對于主要項目E2501內(nèi)件更換任務(wù),維保中心、生產(chǎn)中心對安裝之前的質(zhì)量驗收尤為重視,管箱直徑、芯子直徑、法蘭孔距、孔徑……逐一核對、一絲不茍。對E2501裝配結(jié)合面反復(fù)檢查,對發(fā)現(xiàn)焊肉等高點部位仔細(xì)打磨,確保本次一次性安裝到位。質(zhì)量驗收不放過每一臺設(shè)備,每一處部位,每一個細(xì)節(jié),切實做到檢修質(zhì)量過硬,工藝清理徹底,驗收標(biāo)準(zhǔn)精細(xì)。對驗收不合格的堅決要求返工;對換熱器、塔器鍋底清理完成后,質(zhì)量驗收組采用目測、攝像、內(nèi)窺鏡等方式進行檢查驗收,清理后檢查驗收合格方可恢復(fù)。 堅守紅線 創(chuàng)新管理 早在檢維修工作啟動前,為保證安全準(zhǔn)備無死角,合成中心對檢修任務(wù)進行“清單化”梳理,確保安全準(zhǔn)備全面覆蓋、不留盲區(qū)。為壓實安全管理責(zé)任,HSE經(jīng)理全面負(fù)責(zé)檢修現(xiàn)場安全管理工作,針對檢修過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),實行“全天候、無死角”監(jiān)督檢查,將公司要求的受限空間盲板隔離圖、安全設(shè)施拆除報備制、非安全電壓進入受限空間報備制等“好經(jīng)驗、好做法”落實落地,堅決杜絕“三違”現(xiàn)象發(fā)生。此外,合成中心還建立“雙核查”機制,從檢修質(zhì)量和現(xiàn)場清理兩方面發(fā)力,杜絕遺留安全隱患。 本次檢修得以安全圓滿完成,離不開集團公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)籌引領(lǐng)與有力保障,也離不開各單位參戰(zhàn)人員的同心協(xié)力與務(wù)實擔(dān)當(dāng)。他們在這場沒有硝煙的戰(zhàn)場中,沖在最前線,堅守最前沿,一張藍圖干到底,持續(xù)用力,合力攻堅,取得了提前恢復(fù)生產(chǎn)的出色成績,全面打贏了這場檢修攻堅戰(zhàn)。(設(shè)備管理部 劉江涌)