
截至4月18日,陜化公司完成1#鍋爐DCS控制系統升級改造,鍋爐換“芯”成功,實現一次開車成功。據了解,自4月8日公司啟動對1#鍋爐DCS控制系統升級改造以來,陜化公司電儀分廠共利用10天時間,高效率、高標準地完成了改造,進一步提升DCS控制系統的可靠性、穩(wěn)定性,保障裝置安全運行及長周期生產。
1#鍋爐DCS采用自控HollySys公司控制系統,于2010年投用,在裝置監(jiān)控、安全生產及工藝穩(wěn)定等方面立下汗馬功勞。隨著時間的推移,設備逐漸老化,系統運行緩慢卡頓,影響裝置穩(wěn)定運行和攻堅創(chuàng)效,升級優(yōu)化系統迫在眉睫。陜化公司將此檢修項目列入裝置大修重點工作,提升裝置本質安全水平,推動生產可持續(xù)發(fā)展。
這次檢修對16面系統柜、操作站等進行全面升級更新,對5000多個點位進行點檢和網絡DP診斷,將10#I/O柜、擴展柜,11#I/O柜、擴展柜,12#I/O柜、擴展柜13#I/O柜DEH柜CPU、電源模塊,更換為K-CUT01、K-PW11系列??刂凭€、網線,密如蛛網、盤根錯節(jié),線路邏輯關系復雜,施工難度大。陜化公司特別邀請3名和利時廠家技術人員協助電儀分廠一起完成對1#鍋爐的系統升級工作。技術人員認真梳理每一根控制線的來龍去脈,編號拍照記錄,將事先做好的“板卡號+通道號”的標識牢靠固定在電纜上,多人審核把關,做好拆線標識與記錄工作。電纜復位按照拆線的各種標識,從上到下,從左到右進行,整理固定,排列規(guī)整,達到橫平豎直要求,確保接入端子的線纜緊固。系統柜上供電后,檢查卡件狀態(tài)指示情況,對卡件進行硬件組態(tài)和命名,實現DCS控制現場集輸的功能。技術人員還嚴格系統調試與回路校驗環(huán)節(jié),對各卡件回路分別進行調試,確保零差錯、無隱患,系統一次開車成功。(呂鈺)